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关于聪明猪
短节发球

项目背景与挑战

本案例管道隶属于XX油田,1999年投运,发球端为清管阀,收球端为收球筒,管道直径323.9mm,壁厚7.1mm。该管线不具备开展漏磁内检测的条件,建成至今未做过内检测。前期清管时,存在清管器难以发出等情况,可能为管道工艺或者发球阀存在异常造成清管器无法发出。因此在这样具有挑战性的管道工况下,我们制定科学合理的检测方案保障检测作业顺利实施。

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解决方案

经过现场踏勘,业主方管道建设时间长,没有阀门备件,无法更换发球阀。为降低发球风险,我方采用拆卸发球阀,通过发球阀下游的短节发球。在重新定制化设计检测器后,现场使用工装将检测器直接放入短节进行非常规发球作业。在两个小时后,检测器到达收球站,平稳进入球筒。本次检测作业顺利完成,攻克了由于发球装置不标准无法进行内检测作业的行业难题。我们为非常规的发球条件的内检测作业,提供了新的解决方案。

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检测结果

本次内检测共计检测出内部金属损失2365处,管道内部金属损失缺陷较多,缺陷深度主要集中在10%wt<ML<20%wt,超过30%(包含30%wt)缺陷有11处。下图为焊缝异常 的现场开挖作业,经过现场拍片评定,该条焊缝存在未焊透、焊缝内凹、内咬边等多处缺陷,焊缝质量分级为Ⅳ级。在极具挑战的工况下,我们顺利完成检测,并且检测数据质量优等,对缺陷的识别能力及对缺陷深度的量化满足检测精度要求。

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